7月12-14日,在黑龍江省質(zhì)量協(xié)會組織的2022年全省質(zhì)量管理小組成果發(fā)布交流賽中,通用技術(shù)齊二機床配套分廠數(shù)控QC小組申報的《提高定位、傳動孔類零件的精度和效率》和金結(jié)涂裝分廠QC小組申報的《控制超大件焊接變形的攻關(guān)》雙雙榮獲省質(zhì)量協(xié)會QC成果一等獎。

配套分廠數(shù)控QC小組針對帶定位、傳動孔的各類型零件進(jìn)行攻關(guān)。小組通過采用普通鏜刀桿+鏜刀頭+百分表組合測量方式,降低刀尖磨損誤差為零,能方便快捷、準(zhǔn)確的控制加工孔時的進(jìn)刀深度在0.01mm,節(jié)約成本從而提升經(jīng)濟(jì)效益。產(chǎn)品單件工時8-13%按照全年降低生產(chǎn)成本約51.2萬元。
金結(jié)涂裝分廠QC小組針對TDL 4-1600型多工位壓力機焊接時超寬、超長和超重件在焊接時變形問題進(jìn)行攻關(guān)。小組通過采取加強員工培訓(xùn),更新焊接設(shè)備、工具、量檢具,底座的焊接變形量得到了保滿足了設(shè)計要求,為后續(xù)機加工序提供質(zhì)量保障。周期縮短7天,總計節(jié)約2.5萬元。