“現(xiàn)在已經不漏了。”2月28日,在云南石化重整聯(lián)合裝置旁,煉油三部工藝技術組組長肖建韓正通過對講機進行匯報。此前,該部門員工在巡檢時發(fā)現(xiàn),裝置燃料氣采樣器旁的疏水閥導淋堵頭存在漏水現(xiàn)象,隨即對這一“跑冒滴漏”隱患進行了及時處理。肖建韓表示:“我們堅持‘不浪費一滴水、一滴油’的理念,堅決打贏降本增效攻堅戰(zhàn)。”
2月以來,云南石化以“扭虧先扭思想,治虧先治精神”的態(tài)度,破立并舉、革故鼎新,系統(tǒng)部署11項扭虧脫困硬核舉措,將“緊日子”過出“新滋味”,讓“大平穩(wěn)”產出“真效益”,全員、全要素激活降本增效新動能。
精打細算,撥動成本“算盤珠”。“原油成本在生產成本中占比超90%,我們既是操盤手又是精算師!睜I銷調運部的原油采購管理人員介紹道。這個部門緊密圍繞云南石化生產經營計劃,進一步推進原油采購適度重質化策略,通過深入開展原油采購模擬分析,對采購方案進行動態(tài)優(yōu)化,力求讓每一船原油都成為效益增長點。
團隊密切關注國際原油市場動態(tài)變化,精準把控中、重質原油采購配比,確保采購結構科學合理。同時,積極拓展市場詢貨渠道,敏銳捕捉市場機會,成功鎖定優(yōu)質“機會油”,有效降低了原油采購成本。
嚴抓細管,念好能耗“緊箍咒”。在生產運行部,技術骨干針對生產能耗問題進行“把脈會診”,對裝置設備進行全面細致的“體檢”。針對人均生活用水及非生產用水量大的問題,細化用水管理,從現(xiàn)場運行、儀表計量等方面進行全面排查,讓“看不見”的水耗現(xiàn)出原形。部門還下達MES與能源管控系統(tǒng)雙向能效指標,加大班組成本核算力度,強化考核機制,層層壓實責任,形成“千斤重擔眾人挑”的責任鏈條。
在三劑管控上,技術團隊制定原油脫鐵“靶向治療”方案。生產運行部化工三劑管理人員徐焱介紹:“新型脫鐵劑自去年10月投用后,脫鐵效率實現(xiàn)了從20%到70%的提升!贝送,技術團隊還設定十六烷值改進劑的消耗指標,一旦實際消耗超出該指標,便及時采取回調措施,實現(xiàn)降本增效的“雙向奔赴”。
數(shù)智賦能,人人貢獻“金點子”。在生產一線,操作員工們也積極開動腦筋,讓降本增效的“金點子”切實轉化為“金果子”。煉油三部啟用Robust-IPC全流程智能控制技術后,部門從系統(tǒng)功能應用、系統(tǒng)優(yōu)化以及數(shù)據(jù)準確性和完整性等方面進行核查,并對優(yōu)化建議進行逐條驗證分析,推進實施。
通過IPC系統(tǒng)分析,煉油三部創(chuàng)新性地提出汽提塔、分餾塔和脫戊烷塔總回流比的優(yōu)化方案,以回流泵出口總流量與塔進料量比控制重沸爐出口溫度,同時增加溫度區(qū)域控制功能,將傳統(tǒng)以溫度、液位和流量平穩(wěn)為目的的控制方式,升級為質量、收率和能耗三者統(tǒng)一的模式,簡化操作流程的同時,如同給裝置裝上了“智慧大腦”,使石腦油加氫裝置的綜合能耗下降7%,報警數(shù)量下降50%。
從裝置管廊的“毛細血管”治理到原油采購的“大動脈”優(yōu)化,從能耗管控的“緊箍咒”到數(shù)智賦能的“新引擎”,云南石化正以“致廣大而盡精微”的精益化治理,構建起立體化、全鏈條的成本管控體系,讓降本增效的涓涓細流匯聚成高質量發(fā)展的澎湃動能。